9月15日,记者从吉林石化化肥厂获悉,该厂在60万吨/年苯乙烯装置中压管线吹扫工作中,通过优化蒸汽吹扫方案,在保证吹扫效果的同时,节约试车费用1100万元。
该厂60万吨/年苯乙烯装置于今年7月30日中交,目前正紧锣密鼓进行开车前的各项准备工作。其中,中压管线吹扫作为新装置投产前的关键环节,主要目的是清除管线在焊接、安装等过程中残留的铁锈、焊渣、碎屑、沙砾等杂物,为安全生产奠定坚实基础。
正在开展蒸汽吹扫的60万吨年苯乙烯装置
据悉,60万吨/年苯乙烯装置共有近2100米长的中压管线需进行蒸汽吹扫,按原吹扫方案,工厂先对管线进行“PIG球吹扫+SPC吹扫”,然后再进行蒸汽吹扫。在蒸汽吹扫环节,原方案采用“定量蒸汽”吹扫方案,即对管线按照一定数量的蒸汽进行连续吹扫,但在实际吹扫过程中发现存在吹扫耗时长、能耗高、管线清扫不彻底等弊端。
为破解这一难题,该厂技术人员查阅相关资料、借鉴同行业及兄弟单位的先进经验,对蒸汽吹扫环节进行反复研究论证,提出采用“定量吹扫+扰动吹扫”“连续吹扫+停线降温”相结合的方案,即采取每小时一次的周期性扰动操作,将蒸汽流量从100吨/小时快速降至0吨/小时,半小时后重新恢复至100吨/小时,通过改变蒸汽流动状态,促使管壁附着的杂质更易脱离,同时连续吹扫2天后,停线1天彻底降温后重新暖管吹扫,使管线经历反复膨胀、收缩的过程,进一步促使杂质脱落,达到理想的吹扫效果。
操作人员精心监盘,保证蒸汽吹扫期间各项工艺参数稳定
“蒸汽吹扫方案优化后,通过‘扰动和热胀冷缩’的‘叠加效应’,实现了吹扫质量与效率的最大化,所有中压管线实现一次吹扫合格,在节约试车费用的同时,整体吹扫时间比原计划缩短20天,为60万吨/年苯乙烯装置开车赢得了宝贵时间。”该厂生产运行室副主任田治国介绍。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 高洪波 王晨轩)
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